趙鐵琳(太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司技術(shù)中心,030024)
摘要:文章對三輥軋管機(jī)壓下裝置的功能,主要是羅克韋爾自動化公司自動化集成架構(gòu)產(chǎn)品在壓下裝置調(diào)整的控制技術(shù)進(jìn)行了分析介紹,該技術(shù)在生產(chǎn)現(xiàn)場已可靠工作,滿足生產(chǎn)工藝要求。
關(guān)鍵詞:軋管機(jī) 壓下裝置 PLC PanelView 光電編碼器
一、前言
三輥軋管機(jī)軋制的鋼管精度高(其外徑公差為 ±0.5%,壁厚公差為 ±5%),軋制節(jié)奏快(max 2.5 支/min),投資較連軋管機(jī)少,所以,該機(jī)具有很強的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,非常適合國內(nèi)外眾多中小型無縫鋼管企業(yè)新建或改造的需要。壓下裝置是三輥軋管機(jī)的主要機(jī)構(gòu),在軋制不同規(guī)格鋼管時,壓下裝置可調(diào)整軋輥壓下量,得到工藝要求的軋輥位置及輾軋角,并顯示壓下量的數(shù)據(jù)。三輥軋管機(jī)有三個軋輥,三個軋輥構(gòu)成毛管變形所需的孔型。每個軋輥有一套壓下裝置,三輥軋機(jī)共有三套壓下裝置。目前,三輥軋管機(jī)壓下裝置通常采用一個PLC集中控制,到現(xiàn)場操作點都用電纜連接。調(diào)整時手動操作,人工檢測壓下量,調(diào)整時間長,精度低,影響生產(chǎn)效率和鋼管質(zhì)量。因此,采用壓下裝置自動調(diào)整技術(shù)減少調(diào)整時間及提高調(diào)整精度是十分必要的。
二、壓下裝置的組成
壓下裝置的機(jī)械部分由壓下電動機(jī)、渦輪減速機(jī)、壓下絲桿等組成。電控系統(tǒng)在分析多家自動化產(chǎn)品的性能和價格基礎(chǔ)上,經(jīng)過反復(fù)論證,決定使用性價比優(yōu)的羅克韋爾自動化公司自動化集成架構(gòu)產(chǎn)品。其方案為,A-B Controllogix系列作為主PLC,進(jìn)行邏輯運算和控制;現(xiàn)場操作臺采用FlexLogix系列作為遠(yuǎn)程I/O,編碼器信號進(jìn)入現(xiàn)場操作臺;主操作臺的監(jiān)控系統(tǒng)采用A-B人機(jī)接口PanelView,實現(xiàn)數(shù)據(jù)設(shè)定、數(shù)據(jù)顯示等,通過ControlNet網(wǎng)連接起來;壓下調(diào)整采用帶內(nèi)制動的交流電動機(jī)傳動,通過行程檢測光電編碼器和相應(yīng)的計數(shù)控制器構(gòu)成位置控制系統(tǒng),傳動裝置采用A-B 1336系列變頻器;。調(diào)整壓下裝置時,按工藝要求,在PanelView上設(shè)定需要的壓下量數(shù)據(jù),壓下電動機(jī)通過蝸輪減速機(jī)驅(qū)動壓下絲桿的快速升降,慢速壓下。慢速壓下用于軋輥精確定位。編碼器檢測壓下位置的數(shù)據(jù)并反饋到現(xiàn)場操作臺,實現(xiàn)軋輥壓下量的調(diào)整,達(dá)到工藝要求後自動停止。根據(jù)工藝需要,可單獨或集中進(jìn)行三個軋輥的壓下量的調(diào)整,靈活性較大。這樣,采用壓下裝置自動調(diào)整技術(shù),完成軋輥壓下量調(diào)整的自動控制,極大減少調(diào)整時間和復(fù)雜的調(diào)整工作,提高三輥軋管機(jī)生產(chǎn)率和產(chǎn)品精度。
三、壓下裝置自動控制技術(shù)
軋管機(jī)主PLC選用Controllogix系列,PLC機(jī)架為A13,CPU為L55M13,它是生產(chǎn)過程的控制核心。主PLC通過1756-CNB ControlNet通訊模塊與下設(shè)子站進(jìn)行通訊,子站選用FlexLogix系列,通過1794-ACN15通訊模塊,1786-TPS網(wǎng)絡(luò)分支器與主站聯(lián)接起來。壓下調(diào)整電機(jī)采用帶內(nèi)制動的交流電機(jī)傳動, 傳動裝置采用A-B 1336系列變頻器,電機(jī)的輸出軸通過鏈輪與光電編碼器相連接,編碼器信號進(jìn)入現(xiàn)場操作臺的高速計數(shù)模塊,進(jìn)行位置檢測,其邏輯運算在主PLC內(nèi)完成;在主操作臺上設(shè)有A-B PanelView,通過其完成對軋輥壓下量的自動調(diào)整。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖一:
圖一 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
軋輥自動壓下調(diào)整是調(diào)整軋輥的壓下量。其工藝調(diào)整過程:先用標(biāo)準(zhǔn)棒找到三個軋輥的零位,編碼器清零,使六個編碼器處于零位;此時,按照標(biāo)準(zhǔn)棒的直徑在PanelView上設(shè)定標(biāo)定值,這時編碼器的實際位置就是標(biāo)定值,以后的調(diào)整就是在此基礎(chǔ)上進(jìn)行,這時軋輥的調(diào)零完成。壓下調(diào)整時, 在PanelView上設(shè)定目標(biāo)值即實際的壓下量,按下啟動鍵,進(jìn)行自動調(diào)整,到達(dá)設(shè)定位置自動停止,此時各電機(jī)的實際壓下量在PanelView上顯示,其操作界面如圖二。
圖二 監(jiān)控畫面
自動調(diào)整的有兩種工況:成組和整體。整體是三套壓下裝置同時調(diào)整;成組是壓下裝置的入口壓下電機(jī)和出口壓下電機(jī)分別調(diào)整。其工藝流程如圖三:
圖三 工藝流程
編碼器信號進(jìn)入現(xiàn)場操作臺遠(yuǎn)程I/O的1794-VSHC高速計數(shù)模塊,高速計數(shù)模塊采集編碼器的脈沖數(shù),其通過ControlNet網(wǎng)傳到主PLC上,在主PLC里將脈沖數(shù)變成實際壓下量,實際壓下量與標(biāo)定值進(jìn)行比較,比較后的輸出值大于B1時,電機(jī)高速運行;輸出小于B1時,電機(jī)低速運行,便于精確定位;當(dāng)比較值小于A1時,輸出為零,電機(jī)停止,精確定位。
四、結(jié)束語
由羅克韋爾自動化公司集成架構(gòu)產(chǎn)品組成的壓下裝置自動調(diào)整技術(shù),實現(xiàn)了軋輥壓下快速和精確自動調(diào)整。該技術(shù)已應(yīng)用在湖南某鋼管企業(yè)的三輥軋管機(jī)技術(shù)改造項目中,在時間緊任務(wù)重的情況下,僅用幾天時間就調(diào)試成功,其軋輥壓下精度達(dá)到0.2mm,滿足了工藝要求。為整個系統(tǒng)的調(diào)試節(jié)省了時間。該企業(yè)的三輥軋管機(jī)組從熱負(fù)荷試車成功至今一直運行正常,班產(chǎn)可達(dá)1000根高質(zhì)量的無縫鋼管,為企業(yè)創(chuàng)造很大的經(jīng)濟(jì)效益。
通過對三輥軋管機(jī)壓下裝置自動調(diào)整技術(shù)的調(diào)試,對羅克韋爾自動化公司集成架構(gòu)產(chǎn)品有深入理解,羅克韋爾自動化公司產(chǎn)品具有功能齊全、操作簡單、使用可靠、維護(hù)方便等特點。
綜上所述,羅克韋爾自動化公司集成架構(gòu)產(chǎn)品在鋼管企業(yè)惡劣條件下可靠工作,并滿足壓下裝置自動控制技術(shù)要求。
參考文獻(xiàn):
[1] Rockwell Automation. PanelView 手冊 [2] Rockwell Automation. Panel Builder 3.2 Programming Software [3] Rockwell Automation. Controllogix Manual
作者簡介:
趙鐵琳,男,工程師,現(xiàn)從事軋鋼電氣的設(shè)計和調(diào)試工作。
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